12月24日,河南油田采油二厂生产报表显示,生产原油66.2万吨,吞吐注汽181.13万吨,油汽比0.203,注水129.07万立方米,常规注水注采比1.05。这是采油二厂继上产50万吨、60万吨和66万吨后又一重大跨越。今年,该厂将生产原油67.5万吨
稠油,是河南油田原油稳产序列中一个重要组成部分。随着油田进入特高含水开发期,开采难度及稳产压力越来越大。
面对诸多困难,采油二厂咬定科技不放松,抓住技术不撒手,依靠技术创新一层层揭开迷雾寻找油藏,从复杂的地下拿油。
深化地下流线认识,水驱动态调整效果明显。围绕稠油常采“注”、“采”两个方面,对“流线”进行“推压拉”立体调控,均衡地下流场,提高注水效果。通过“流线”调整,日增产能88.3吨,阶段增油9193吨。其中注水井实施“流线”调整134井次,共有28口油井见效,日增产能53吨,增油5497吨。采油井“流线”调整实施完善注关系补孔,优势方向油井堵水、限液,弱势方向油井提液、改造等措施26井次,日增产能35吨,增油3696吨。
优化油藏条件及工艺参数,氮气抑水增油效果提高。深化水淹井剩余油潜力评价认识,通过对水淹井油藏条件、历史生产状况、水淹状况等进行分析评价,优化筛选条件、优化工艺参数,提高注氮对于不同油藏条件的针对性,改善氮气抑水增油效果。采单元实施氮气抑水措施93井次,有效71井次,有效率76.3%,平均单井有效期83天,累计增油1.17万吨。
完善探索新的注汽生产方式,改善热采开发效果。完善及探索氮气辅助热处理、氮气抑水增油、氮气辅助面积注汽等新的注汽生产方式,改善了热采开发效果。其中氮气辅助热处理增油2.3万吨,等值油汽比0.23;氮气抑水增油1.0万吨,等值油汽比0.77;氮气辅助面积注汽增油1389吨,油汽比提高0.03。
深化潜力评价,持续做好长停井层挖潜工作。通过开展长停井层潜力大调查,摸清了平剖面动用不均型、井况影响型、边水影响型、剩余油富集型等四种类型的长停井层剩余油潜力。2013年长停井层共复产143口,累计增油1.8万吨,恢复动用地质储量104.8万吨,提高采收率1.7个百分点。
深化老区潜力研究,自主完善部署弥补产量缺口。通过剩余油分布研究,结合边部油井生产动态,自主完善更新25口井,建产能1.41万吨,累计产油9746.8吨。
精细老井复查,寻找新的储量和产量增长点。加强潜力区、潜力层动静态综合研究,精查细找发现新油层、扩边潜力层,寻找新的储量和产量增长点。其中潜力层复查发现新增储量89.73万吨,累计增油3796.2吨;老区闲置井利用恢复动用储量13.74万吨,累计增油474吨。