贵定卷烟厂三车间深挖内掘节能出实效

发布时间:2015-01-21点击率:464

 近年来,贵州中烟贵定卷烟厂三车间在“创建优秀卷烟工厂”活动的背景下,以消除各种浪费,优化资源配置,提升效率和效益为主要目标,干部职工群策群力,深挖内掘节能潜力,将精益改善的理念和方法延伸到工厂生产的各个方面,通过改变冬季供暖渠道达到了节水、节能的目的,实现成本费用降低。

  利用锅炉表面排污余热余压供暖

  锅炉在运行中由于水的不断蒸发而浓缩,炉水的含盐浓度逐渐增加,使炉水中含杂质。这些杂质除极少量被蒸汽带走外,大部分留下来。当积累到一定限度时,可造成蒸汽品质恶化,炉管、下集箱内壁结垢,严重影响锅炉安全运行和传热效果。

  该厂的水管锅炉对水质要求较严、蒸发量较大(10t),需要进行表面连续排污,以保证高品质蒸汽,同时确保锅炉安全运行和良好的传热效果。表面连续排污排出的余水温度高达80至100摄氏度,余汽压力达0.6MPa。

  该车间管理人员、锅炉维修人员通过长期观察论证,在完成前期准备工作的情况下,于2014年11月工厂停产期间,先后为三车间内部供暖管道和机修班、设备配件库值班室、原料物资科配件值班室供暖管道进行改造,将锅炉的表面排污管道与供暖管道连接,将锅炉表面连续排污排出的余水余汽用于车间冬季供暖,将蒸汽取暖改造为热水取暖。经过2个月的试运行,运行效果良好。

  据统计,该车间2014年11月、12月供暖耗蒸汽共380.9吨,同比2013年11月、12月,供暖耗汽量下降12.94%。

  充分利用食堂分汽缸余水

  过去,消防水塔值班室环境较为阴冷潮湿,值班人员依靠电暖炉取暖,既费电,升温效果也不明显。据此,该车间经过前期研究论证,认为消防水塔值班室离工厂食堂分气缸较近,利用分气缸的余水进行冬季取暖较为切合实际。

  2014年11月14日,机修人员对分气缸余水进行数据统计。数据显示,分汽缸平均每小时产生余水231kg,平均每日产生余水5544kg(约合5.5吨),完全可以满足供暖需要。11月15日,机修人员开始进行改造,将分汽缸余水通过管道接到消防水塔值班室,并安装取暖汽塔,余水除了用来供暖之外,还将多余的水引到消防水塔底池,避免造成水资源浪费。16日投入运行至今,取暖效果较好。

  据统计,将分汽缸余水再利用后,每年可节约用水1996吨,按照每吨6元计算,每年可节约资金11976元。

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